Задача:
Модернизация котельной ячейки с полной заменой основного и вспомогательного оборудования котла КВ-ГМ-100-150Предложенное решение:
Демонтаж существующего водогрейного котла КВГМ-100-150, вспомогательного оборудования (дымосос и вентилятор), существующих трубопроводов теплофикационной воды, природного газа, дизельного топлива, воздуховодов, газоходов и площадок обслуживания котла, демонтаж эл. оборудования и щитов управления.Результат:
В процессе работ был установлен новый Модернизированный водогрейный котел КВГМ-100-150 производства ООО «БЗЭО» с полным комплектом вспомогательного оборудования и оборудования АСУТП. Все работы были завершены в срок до начала отопительного периода в г. Магнитогорске.Задача:
Замена котла ПТВМ-50, смонтированного на предприятии ещё в 1986 году. Восстановление его рабочих характеристик.
Предложенное решение:
Изготовление нового котла ПТВМ в соответствии с новыми требованиями ГОСТ Р 55682.5-2017 (EN 12952-5:2011) "Котлы водотрубные и котельно-вспомогательное оборудование на замену изношенному". В том числе: гарнитура, пакеты конвективной части с камерами и креплениями для котла, трубопроводы подвода и отвода в пределах котла, экраны топочные с коллекторами, с разработкой монтажно-сборочных чертежей.
Результат:
Техническое перевооружение предприятия благодаря новому котлу с требуемыми характеристиками. В течение 10 лет ремонт установленному котлу ПТВМ-50 не потребуется.
Задача:
Ремонт водогрейного котла КВГМ-100. Замена секций конвективного блока.
Предложенное решение:
Индивидуальный подход к решению задачи - замена части блока конвективных полусекций. Был предложен надёжный способ частичного демонтажа оборудования – изъятие части секций и замена их на новые с сохранением работоспособности котла.Все работы, от начала изготовления и до запуска котла составили 25 дней, что позволило в срок начать отопительный сезон.
Результат:
Капитальный ремонт и модернизация водогрейного котла КВГМ-100. Частичный демонтаж/монтаж был проведён безупречно, что позволило возобновить работу котла сразу после замены секций конвективного блока на новые. Эксплуатация отремонтированного котла продлена на срок до 20 лет.
Задача:
Изготовление конвективного и потолочного пароперегревателя прямоточного котла ПК-10 (уточнить задачу, озвученное дословно не совпадает с тем, что в документах)
Предложенное решение:
Изготовление оборудования для ремонта энергетического котла (паропроизводительность – 230 т/ч, давление и температура острого пара за котлом – 100 кГс/см² и 510 °C).
Результат:
Монтажная организация не имела достаточно средств на приобретение всего оборудования, в связи с чем был разработан индивидуальный график платежей с рассрочкой. Благодаря этому, монтажная организация смогла загрузить свои производственные мощности на 3 месяца и реализовать проект ремонта котла Южно-Кузбасской ГРЭС в полном объеме.
Задача:
Разработка, изготовление, монтаж, пуско-наладка горелок для сжигания резервного топлива на двух котлах ПТВМ-180. Особая задача - предусмотреть использование на котла, в качестве резервного, судового топлива. А также максимально сохранить имеющиеся приборы КИПиА.
Предложенное решение:
Для возможности использования на котлах резервного топлива было предложено разработать модифицированные горелки. Новое оборудование прошло полный цикл производства – от разработки конструкторской документации и проекта, до изготовления, монтажа и пуско-наладочных работ. Проект прошет экспертизу промышленной безопасности и регистрацию в органах Ростехнадзора.
Результат:
Весь комплекс работ был выполнен в условленные сроки. Горелки изготовили из жаропрочного материала, что соответствует современным тенденциям в развитии горелочных устройств.
Задача:
Ремонт батарейного циклона для пылеугольных котлов, производство необходимых элементов.
Предложенное решение:
Работа в рамках долгосрочного проекта - изготовление и поставка 5148 элементов для ремонта батарейного циклона. Определены параметры укрупнённой сборки деталей перед отправкой заказчику.
Результат:
Для ускорения процесса монтажа, детали заказчику поставлялись в частично собранном виде. Масштабный проект в цифрах: 2019 год – отгружено 2264 элемента весом 262,5 тонны, 2020 год – отгружено 2884 элемента весом 298,4 тонны. С учётом серьёзного объёма работ, существенным выглядит вклад предприятия в экологию: батарейные циклоны удерживают до 90% угольной взвеси от выброса в атмосферу.
Отзывы:
Задача:
Изготовление и замена трубчатого воздухоподогревателя парового котла БГ 35/39 в кратчайшие сроки.
Предложенное решение:
Воздухоподогреватель парового котла средней производительности собственного изготовления. ООО «БЗЭО» имеет большую конструкторскую базу по трубчатым воздухоподогревателям.
Результат:
Изготовлен новый воздухоподогреватель, демонтирован старый и установлен новый. По просьбе заказчика все работы были произведены в сжатые сроки – 30 дней.
Задача:
Поставка модернизированного конвективного пароперегревателя парового котла ТГМ-151Б с разработкой проектной (конструкторской документации) с целью повышения надежности котлоагрегата, связанного с увеличением ресурса модернизированного узла, улучшение технико-экономических показателей.Предложенное решение:
Разработка проектной документации согласно требований п.98 ФНП «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением». Разработка компоновки и составление ведомости материалов на все узлы и детали модернизированного КПП и элементов его подвесной системы. Проведение поверочных расчетов на прочность. Разработка комплекта детальной конструкторской документации на модернизированный конвективный пароперегреватель.Результат:
Общий тоннаж спроектированного, изготовленного оборудования составил порядка 80 тонн. Расчетная поверхность нагрева аналогична установленной до модернизации и составляет 1498 м2. Для увеличения надежности и обеспечения расчетного ресурса 120000 ч. (в соответствии с требованиями технического задания) змеевики конвективного пароперегревателя II ступени (выходной по ходу пара) по проекту модернизации выполнены из гладких труб диаметром 32х4,5, сталь 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 взамен труб диаметром 32х4,0 мм. В соответствии с ГОСТ 28269 расчетный ресурс входных и выходных коллекторов КПП-1, и входных коллекторов КПП-2 составляет 200000 ч, выходных коллекторов КПП-2 – 100000 ч.Задача:
Выполнение Капитального ремонта котлов БКЗ-75-39ГМА и вспомогательного оборудования котельной.Предложенное решение:
Капитальный ремонт котла БКЗ-75-39ГМА №3 в 2023 году.Результат:
В процессе работ было изготовлено, поставлено и смонтировано более 80 тонн запасных частей котлов БКЗ-75-39ГМА. Все работы выполнены в срок до начала периода пиковой нагрузки. Котлы успешно выведены в номинальные параметры работы.Задача:
Поставка верхнего и нижнего блока водяного экономайзера парового котла БКЗ-420-140 НГМ.Предложенное решение:
Изготовление элементов котла согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» ТР/ТС 032/2013, переработка конструкторской документации завода изготовителя под современные нормы. Полная проверка пакетов змеевиков гидравлическому испытанию 23,5 МПа, измерительному контролю на отклонение от размеров и формы, проверка на проходимость.Результат:
Верхний и нижний блок водяного экономайзера котла БКЗ-420-140 НГМ досрочно поставлены Заказчику в 10 каркасах. Общий тоннаж поставляемого оборудования составил 90 тонн из которых основной тоннаж приходится на 256 пакетов змеевиков. В результате полной проверки УЗК сварных соединений и полной прогонкой металлического калибра, замечаний у Заказчика выявлено не было.Задача:
Поддержание работоспособности и обеспечение дальнейшей надежной и безопасной эксплуатации котла утилизатора КСТ.Предложенное решение:
Изготовление и поставка блоков пароперегревателя, блоков верхнего и нижнего пакета, нижней испарительной поверхности нагрева, пароохладителя котла утилизатора КСТ. Для ускорения монтажных работ было принято решение о поставке блоков в собранном виде.Результат:
Полное восстановление ресурса работы котла утилизатора КСТ. Доведение технико-экономических параметров работы оборудования до значений, требуемых нормативной документацией и установленных заводом-изготовителем. Всё оборудование было подвергнуто гидравлическому испытанию пробным давлением 6МПа, измерительному контролю на отклонение от размеров, формы. Всего было поставлено 10 полностью собранных негабаритных блоков общей массой 60 тонн.Задача:
Обеспечение эффективного регулирования температуры пара котлоагрегата БКЗ-420-140-2.Предложенное решение:
Изготовление пароохладителей впрыскивающих 1-ой и 2-ой ступени 273х25 из стали 12Х1МФ для котла БКЗ-420-140-2.Результат:
Каждая позиция заказа была подвергнута термообработке и гидравлическому испытанию давлением 235 кгс/см2. Одной из главных особенностей заказа, являлось строгое соблюдение особых условий по внутреннему диаметру трубы 273х36 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 не более 200 мм по внутреннему диаметру, для установки во внутрь защитной рубашки из трубы 180х5. По итогам окончания выполнения заказа в общей сложности было поставлено 8 пароохладителей впрыскивающих, общей массой порядка 22 тонн, длина каждого пароохладителя составила 11 метров.Задача:
Замена физически и морально устаревшего оборудования котла ТГМ-84.Предложенное решение:
Изготовление полного комплекта запасных частей для замены Широмового пароперегревателя, трубных пучков конденсаторов котла ТГМ-84 на производственной площадке ООО «БЗЭО».Результат:
Для ускорения монтажных работ оборудование поставлялось в максимальной заводской готовности к монтажу и последующей эксплуатации. Поставленное оборудование соответствует требуемым действующим в Российской Федерации нормативно-правовым актам, нормативно-технической документации. Оборудование изготовлено с сохранением всех присоединительных размеров. Обеспечена высокая эксплуатационная надежность, ремонтопригодность и безопасность эксплуатации. Все заводские стыки труб выполнены аргонодуговой сваркой в полном объёме и прошли 100% неразрушающий контроль. В общей сложности Заказчику было поставлено 28 штук крайних ширм, 32 штуки средних ширм, 2 штуки трубных пучка конденсатора без сварных соединений на трубных пучках. Общий тоннаж поставляемого оборудования составил 48 тонн.